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浅谈79项目部的成本控制

2006/9/11 11:03:30 |  4120次阅读 |  来源:网友转载   【已有0条评论】发表评论

刀架及其压板;象鼻管;料斗、耐磨衬板成功实现了国产化,对于一些厂家已不再生产的电气配件,我部在中信康等公司的协助下进行了国产化替代,保证了设备的正常运行。

     三、修旧利废,节约配件消耗
 由于79项目部所运行设备大部分为进口件,原值高、配件价格昂贵,配件的修旧利废是成本节约的一个重要途径。我部组织人员将不能正常工作的部件解体,对损坏的零件进行检测、研究,委托有经验的厂家进行复制,组装后试用,通过不断试验,以提高其寿命。

    由于工作环境恶劣,塔带机布料皮带机减速箱常常出现齿轮面点蚀、断齿、轴承及轴承座磨损故障。1999年底到2000年初,我部对该减速箱进行研究后,委托葛五公司机械厂修复该减速箱。通过加工齿轮、更换轴承、修复轴承座等处理后,将该减速箱重新组装后试用,效果良好,我部先后曾7次对该减速箱进行过不同程度地修复,共节约资金约150万元。

    塔带机布料皮带机各种滚筒由于长期处于高速运转状态,极易发生轮毂磨损、轴承损坏等故障,我部将所有损坏件解体,选出各种完好零件进行拼装、试用;同时有针对性地加工一批轮毂、购买一批轴承用于损坏件的更换。在3年运行期间,共修复滚筒20余件,为项目部节约约50万元。

    皮带也是输送机易损件中价格最高的配件,我部在用国产化皮带替代进口皮带的同时,对出现局部破损的皮带进行修补。对破损面较小的部分采用各种新型胶水进行修复,据不完全统计,仅此一项就为项目部节约约100万元。

    随着供料线的投入运行,其控制模块常产生故障,我部在2000年至2001年间曾多次委托中信康公司对不能正常工作的模块进行修复,先后修复2个模块,节约成本约5万元。

    在三峡二期工程塔带机、供料线运行期间,我部积极进行修旧利废工作,组织人员研究损坏件的修复价值,制定修复方案,跟踪修复件的使用情况,及时调整修复方案,使修复件尽可能满足生产需要,既保证了设备的正常运行,又为项目部节约大量成本。

     四、进行系统改造,降低主材消耗

    由于79项目部要进行混凝土拌制的工作性质,决定了项目部的主材消耗也是非常大的。为此,项目部经理责成相关科室进行详尽地统计与分析,找出每月影响成本控制的关键因素。分析成本发生的控制点、控制源以及要采取的措施。

    (1)在主材之一砂的含水率问题上,项目部采取了及时检测,加密、超标索赔;阴雨天尽量不进砂,让砂从供料地有尽可能长的脱水时间等措施大大降低了砂的含水率。

    (2)对人工骨料筛分系统筛网进行了角度、震动频率、冲洗水量的系统调整和改造;除控制骨料超径、逊径外,还注意控制骨料的中径,使粗骨料的弃砂率从7.5%下降到4%左右,而生产出的混凝土合格率为100%,仅此一项节约成本近300万元。

     五、想尽方法降低能耗

    以79项目部制冷车间为例。制冷车间是79项目部用电大户,在79项目部组建之前,制冷系统每月用电近300万度,为了节约用电,在项目部、机电科的支持下,对制冷系统的主要设备进行了多项重大改造。如冰库及制冰系统改造,解决了耙冰机漏水及耙冰机耙杆断裂的问题,取得了明显成效。一方面保证耙冰的质量,解决了大冰块及冰库冻结的现象,另一方面提高了设备的利用率和完好率,大大降低了设备的用电。

    调度室根据月计划和每日生产量,合理调度,错开冲霜时间,保证预冷仓骨料满仓运行,合理控制骨料冷却温度的优化运行方案,使设备的空运行时间大大缩短,同时减少了冻仓、超温现象的发生。既保证了混凝土拌和的温控质量,也大大降低了能耗。

    经过一系列改造,整个制冷车间从1999年6月开始,用电量从过去每月300万度,降低到每月只有230~250万度,而且是在每月拌和混凝土都在10万方以上,最高月产15万方,而用电量并未增加。

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